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黃陵礦選煤廠案例

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黃陵礦選煤廠案例

1.項目背景

黃陵某礦選煤廠原煤車間除塵設(shè)施為2011年安裝的超聲霧化除塵系統(tǒng),由于使用時間長、設(shè)備老化嚴重,除塵效果不達標,為了創(chuàng)建清潔干凈的生產(chǎn)環(huán)境,進一步呵護職工健康,作業(yè)環(huán)境能夠與選煤廠智能化改造后生產(chǎn)條件相匹配,現(xiàn)需要對選煤廠原煤車間進行粉塵綜合治理。

2.技術(shù)路線

1)組合清掃收料系統(tǒng):清掃系統(tǒng)采用電動輥刷搭配負壓吸塵方式實現(xiàn)對皮帶回程工作面粘料的進行清掃,清掃下來的殘余煤粉通過吸塵罩經(jīng)風管引至除塵器進行集中處理,避免清掃過程中造成的二次揚塵污染問題情況。

2)干濕負壓除塵系統(tǒng):通過干式布袋除塵器與濕式水浴旋流除塵器的組合布置,在高幅篩、導(dǎo)料槽等設(shè)備需位置設(shè)計吸塵點位,在開機前約1分鐘進行吸塵,采用前制開啟,防止粉塵擴散后來不及吸塵無法達到除塵效果。

3)導(dǎo)料密封降塵系統(tǒng):頭部采用半密封的頭部護罩加除鐵器護罩并配合阻尼進行密封處理,另外配合采用霧化裝置進行粉塵抑制。導(dǎo)料槽上方增設(shè)多道的迷宮式阻尼抑塵簾,有效降低導(dǎo)料槽內(nèi)部風速。在導(dǎo)料槽上方增設(shè)緩沖泄壓器,為降低落料點附近導(dǎo)料槽內(nèi)部的氣壓、誘導(dǎo)風速。 

4)屏障密封抑塵系統(tǒng):高幅篩與殼體之間采用柔性連接,高幅篩至人工除雜點前端加裝UP密封擋簾,同時在上端端口加裝負壓除塵罩,采用負壓將產(chǎn)生的粉塵吸走;鏈式刮板機上蓋開口處采用鋼化玻璃與有機玻璃結(jié)合的推拉密封裝置,即可直觀的看到內(nèi)部的使用情況,又可以保證密封性良好,鋼化玻璃的前端(產(chǎn)塵端)采用負壓吸塵罩將粉塵吸走。

5)自適應(yīng)霧化抑塵系統(tǒng):在原煤處理車間安裝高壓霧化系統(tǒng),利用高壓霧化產(chǎn)生5—15μm的微霧顆粒,與皮帶的頭部護罩、導(dǎo)料槽、鏈式刮板機及皮帶回程對應(yīng)段設(shè)置霧化噴頭,使霧化顆粒與粉塵吸附自然下降,從而起到降塵抑塵作用。在空載開機前開啟約15分鐘(皮帶開啟前即開啟霧化系統(tǒng),同時系統(tǒng)具備識別非停重啟),皮帶開啟時前(5分鐘)停止高幅篩處的霧化系統(tǒng)運行,防止影響干式矸石分選的識別。

 

3.實施對比

 

改造前回程帶撒料嚴重                  改造后-組合清掃收料設(shè)計                 

 

  

皮帶機頭部改造前                                                                     改造后-密封收塵設(shè)計           

 

 

    導(dǎo)料槽改造前                                                                         改造后-密封吸塵效果


 

            高副篩改造前                                                                        高副篩改造后-增加密封除塵罩

 

  

       刮板機改造前                                                                           改造后-密封吸塵設(shè)計

 

  

漏斗管道改造前                                                                 漏斗管道改造后-防堵密封設(shè)計        

 

  

袋式除塵器                                                                               水浴雙旋流除塵器               

 

 

霧化抑塵效果

 

4.總結(jié)

原煤處理車間改造后,現(xiàn)場煤塵濃度達到GBZ2-2002《中華人民共和國國家職業(yè)衛(wèi)生標準》和GBZ2.1-2007 GBZ《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》規(guī)定的國家工業(yè)衛(wèi)生標準(現(xiàn)場粉塵濃度≤4mg/m3);除塵器出風口粉塵濃度≤8mg/m3;有效解決輸煤系統(tǒng)運行中的煤塵污染問題,提升現(xiàn)場運維人員作業(yè)空間的環(huán)境條件,解決現(xiàn)場揚塵對運維人員身體健康構(gòu)成威脅。


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