青海某鉀肥分公司干包車間干包車間的皮帶機粉塵污染情況嚴(yán)重。干包一車間L305頭部、L306頭部、L401尾部現(xiàn)場存在的問題如下:設(shè)備處于半敞開狀態(tài),缺少必要的封堵。外部自然風(fēng)非常容易的灌入設(shè)備內(nèi)部,造成粉塵外溢。整體系統(tǒng)設(shè)備老舊、除塵器失效。
鉀鹽輸送系統(tǒng)由于物料的特殊性存在揚塵和撒料問題,不僅影響環(huán)境、勞動職業(yè)健康,而且造成鉀鹽浪費、設(shè)備折舊加快。公司一直以來致力于輸送系統(tǒng)的粉塵治理,也取得了一定的局部成果,但是鉀鹽輸送揚塵是行業(yè)乃至世界難題,需要深入、系統(tǒng)研究、不斷的實踐,還要全面投入、綜合的治理。為了提升及改善工作環(huán)境及提高生產(chǎn)的穩(wěn)定性及生產(chǎn)效率,三燁清潔科技對加工車間和干包車間等多個現(xiàn)場進行環(huán)保研究和粉塵綜合治理改造。
1)曲線緩沖回料系統(tǒng):采用頭部護罩PTFE擋簾、弧形頭部護罩、弧形頭部漏斗、3D曲線落料管,增設(shè)萬能魔術(shù)貼,優(yōu)化曲線回料設(shè)計降低揚塵。
2)密閉導(dǎo)料降塵系統(tǒng):采用全密封式導(dǎo)料槽、PE托輥組、密封裙板、尾部密封箱,組合布局達到密封效果。
3)屏障阻尼抑塵系統(tǒng):采用PTFE抑塵簾、PVC擋簾,多點位組合布局設(shè)計實現(xiàn)逐級抑塵。
4)緩沖泄壓除塵系統(tǒng):采用高目數(shù)緩沖泄壓新型濾網(wǎng),運用慣性除塵與空氣動力學(xué)原理設(shè)計緩沖泄壓器,實現(xiàn)塵氣分離與泄壓。
5)組合清掃收料系統(tǒng):采用驅(qū)動滾刷、接觸式刮刀、非接觸式氣刀多種組合布局,下設(shè)移動式接料小車,實現(xiàn)皮帶多級清掃與收料。
L306頭部實施前照片 L306頭部實施后照片
L401導(dǎo)料槽尾部實施前照片 L401導(dǎo)料槽尾部實施后照片
L402導(dǎo)料槽中段實施前照片 L402導(dǎo)料槽中段實施后照片
L402犁料器下料口實施前照片 L402犁料器下料口實施后照片
加二車間高位皮帶實施前照片 加二車間高位皮帶實施后照片
加二車間高位皮帶實施前照片 加二車間高位皮帶實施后照片
粉體流皮帶實施前照片 粉體流皮帶實施后照片
青海某鉀肥分公司干包車間加一、加二、加三以及新老干包車間粉塵綜合治理工程項目。從立項到項目施工完成歷時約6個月的時間。
項目實施完成后,從現(xiàn)場的前后照片對、粉塵濃度數(shù)據(jù)的前后對比,可以看出現(xiàn)場粉塵污染現(xiàn)象得到很大的改善。通過對噸包車間粉塵大、撒料多以及粘料堵料等問題進行一系列考察、分析與研究,提出了一套合理、高效、穩(wěn)定的粉塵綜合治理方案,按照方案進行升級改造之后,現(xiàn)場粉塵濃度顯著降低,達到了預(yù)期技術(shù)要求與國家節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。充分證明了合理高效的粉塵治理設(shè)計為傳統(tǒng)鉀鹽生產(chǎn)輸送系統(tǒng)提供了一套節(jié)能減排、降本增效、綠色環(huán)保的可持續(xù)發(fā)展方案。